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2011-07-14 10:32:17 來源:水泥人網

1000t/d窯外分解窯生產經驗與體會

??? 蘭州紅古祁連山水泥股份有限公司兩條1000t/d新型干法水泥熟料生產線自從2002年5月投產以來,熟料質量差,臺時產量低的問題一直是制約達產達標的難點之一,經過幾年的實踐和探索,終于使窯的熟料質量和臺時產量得以穩定和提高。目前熟料產量已達到42.5t/h,熟料平均強度53Mpa以上,煤、電消耗也明顯降低。現就該系統工藝優化改造的經驗和體會作一介紹,共同行們參考。

??? 1、主要設備

??? 燒成系統主要設備見表1。

表1 主機設備一覽表

??? 2、存在問題

??? 2.1、原燃材料質量波動大,生料易燒性差

??? 我廠礦山石灰石品位差,質量波動大,且SiO2和MgO的含量較高,經分析SiO2的主要成分是無定性和結晶SiO2,MgO主要以白云石或菱鎂礦形式存在,易生成粗大的方鎂石晶體,原煤揮發分下降、灰分和水分增加、發熱量降低等。由此造成生料易磨性和易燒性較差,煅燒困難,經常出現飛砂料、黃心料,f-CaO高,立升重低,熟料強度低。原料化學成分見表2,原煤工業分析見表3,熟料化學成分見表4。

表2原材料化學成分

表3 原煤工業分析

表4 熟料化學全分析

??? 2.2、預熱器結皮堵塞

??? 預分解系統的堵塞大部分在投料后不久、窯操作不正常、熱工制度不穩定、系統事故較多、開停窯較頻繁時。堵塞部位主要發生在C4、C5筒錐體、下料管及翻板閥內,若發現不及時,有時能從下料管堵到預熱器錐體,甚至整個旋風筒。分解爐及其斜坡、連接管道、變形管等也容易因料流不暢造成堵塞。

??? 2.3、窯內結圈結球

??? 每次開窯生產時間不長,在窯筒體的后部有可能聽到明顯球砸窯皮聲音,停窯觀察,總能看到高度不等的后結圈,圈體后面總有一個或數個大小不等的球。還發現窯皮變薄,有時大球落到篦冷機上不得不停窯處理。為了應付這種局面,不得已將投料量降低,生產損失較大。

??? 2.4、篦冷機堆“雪人”

??? 當窯況較差的情況下,窯頭看火混濁不清,并伴有飛砂料,熟料結粒差,且易于粉化,窯頭罩兩側內壁和窯頭下料斜坡及易堆結“雪人”,“雪人”在高溫下具有很強的粘結力,且堆積速度很快,人工捅堵效果不大,嚴重時,停窯處理。“雪人” 除了造成篦板燒壞外,還反應在出篦冷機熟料沒有得到充分的冷卻,影響熟料輸送、儲存、粉磨及水泥性能。此外,篦板受熱變形后,部分高溫細料落入冷風室,易使大梁和風室隔板燒壞變形造成篦下各室之間相互串風,熟料冷卻效果變差,當漏料量較大時,造成小拉鏈壓死,被迫停窯處理。

??? 2.5、主機設備零停頻次高

??? 煤粉計量稱經常發生跑煤和斷煤現象,熟料冷卻機和鏈斗機故障頻繁,停窯頻次較高,運轉率下降,影響產質量的提高。

??? 3、原因分析

??? 石灰石品位差和煤價上漲,煤質下降,是引起系列問題的根源。如石灰石中有害成分結晶SiO2和方鎂石晶體含量較高,且波動較大,影響生料的易磨性和易燒性;熟料KH偏低,硅率偏高,熟料結粒差,且易于粉化;劣質煤的揮發分低、灰分高、發熱量低,其著火點溫度較高、燃燒速度慢、火焰分散、熱力強度低、窯燒成帶溫度低,造成熟料欠燒、結粒細小而形成飛砂料增多;劣質煤中SO3、R2O的質量分數高,煅燒中SO3和R2O循環富集在窯后部結硫堿圈,在分解爐縮口及C4、C5筒錐部位及下料管中形成結皮,嚴重時發生堵塞,導致窯內通風不良,還原氣氛煅燒,多為黃心料,這種表面呈液相的熟料顆粒,在篦冷機易結料,結前墻,影響篦冷機的安全運行;煤粉計量稱跑煤,經常造成窯尾煙室及預熱器結皮,嚴重時會堵塞下料管,燒壞五級內筒。熟料鏈斗機故障較多,主要是鎖片脫落、鏈斗變形、掉螺栓、鏈斗小輪脫落、軌道不平整等小故障,需要的檢修時間較短,往往不停窯,只是適當減少喂料量、降低窯速、減小風量,待鏈斗機故障排除后,再恢復正常操作,這種方法,稍一不慎,就會造成篦冷機堆“雪人”,燒壞篦板等現象。

??? 4 技術措施

??? 4.1、優化工藝配方

??? 為了滿足新型干法窯的操作特點,合理的配料是關鍵環節。既要防止生料過于易燒而使結粒粗大,降低二、三次風溫,也要防止物料難燒而發生逼火、跑煤及跑生,使系統參數難以穩定在合理范圍。根據目前石灰石和燃料的特性,適當提高飽和比和鋁氧率,降低硅酸率,以改善物料易燒性,熟料各率值控制指標調整為:KH=0.90±0.02,n=2.5±0.1,p=1.7±0.1。為了達到這一配料方案的要求,我們從離廠20公里的民樂礦山外購優質石灰石,按30%的比例進行搭配。同時要求石灰石預均化堆場盡量增加布料層數,嚴禁點堆或分段堆料,以提高石灰石質量和均化效果。調整后熟料的化學成分見表5。

??? 4.2、加強原燃材料管理

??? 加強石灰石、原煤、煤矸石供應礦點的監控,采取先化驗后進廠的措施,嚴把遠燃材料質量關。同時加強內部堆場的管理,采用分層堆放,平鋪豎取的方式進行均化。同時質量管理部門專門配置均化員,負責原燃材料的均化和搭配,及時同化驗室溝通聯系,提高配料的預見性,穩定生料化學成分,入窯生料CaO合格率由45提高到60%,Fe2O3合格率由50%提高到75%。另外,由于粘土、原煤、煤矸石和硫酸渣都是露天堆放,分較大,在配料庫內容易粘庫、抽心,經常發生斷料現象,一旦斷料,質量就會失控,為此,分別在上述四個庫內鋪設了高分子聚乙烯襯板,解決了斷料問題,穩定了配料質量。

??? 4.3、提高生料和煤粉質量

??? 為了改善生料易燒性,適當降低生料細度,細度指標0.2mm篩篩余由≤2.0%調整為≤1.0%,80um篩篩余由≤15%調整為≤12%。煤粉細度由原來的80um篩篩余≤10%提高到≤8%,水分由原來的≤2.5%降低到≤1.5%,以提高煤的燃燒速度,縮短煤粉的燃盡時間,降低不完全燃燒現象發生的程度。

??? 4.4、優化工藝操作

??? 4.4.1、強化預熱器系統管理

??? 隨著時間的推移及預熱器系統經過若干次的檢修或多次清堵,系統反復熱脹冷縮,內部尺寸嚴重變形,有時出現燒通現象,尤其是內筒、翻板閥、撒料板經常燒壞,影響內部流場,造成結皮堵塞。為此,我們在檢修時對分解爐發生變形最嚴重的部位進行了換,定期檢查更換內筒、翻板閥、撒料板等易損部件,在每次定檢時,安排專人清理各級煙道及三次風管內的積料及結皮,檢修完畢,及時對預熱器系統人孔門、捅料孔、觀察孔及熱電偶插孔等漏風點進行密封,以減少漏風和系統阻力,確保系統通風順暢,提高熱交換效率。

??? 4.4.2、穩定喂煤量

??? 煤粉計量稱跑煤對窯況影響很大,經分析主要原因是煤轉子稱喂料機攪拌葉片角度太小,并且磨損嚴重,間隙過大,收塵器管道堵塞所致,尤其是冬季,煤粉流動性差,在管道壁上揭露,也會發生跑煤現象。于是進行了修復改進,增大喂料機攪拌葉片角度,并在葉片磨損部位鍍焊耐磨層,疏通收塵器管道,采取煤管保溫措施,系統恢復了正常。

??? 4.4.3、調整燃燒器

??? 將噴煤管的中心線由傳統的偏移料面位置調整到窯的中軸線上;調整燃燒器內外風比例,內風由原來的100%調整到80%,外風由原來的50%調整到70%;降低煤粉風的用風量,更換煤粉風機,風量比原來降低了10%左右。充分利于二次風,形成完整的再循環火焰,改善煤粉的燃燒條件,提高燒成溫度,加速熟料的燒結反應,緩解還原氣氛的形成,減少硫、堿在窯內的循環富集,防止預熱器結皮或堵塞的發生。

??? 4.4.4、加速熟料冷卻

??? 篦冷機采取厚料層操作,料層厚度控制在500mm左右;適當加大篦冷機一、二室冷風機風門開度,合理控制窯頭排風機風量;加強風室和鎖風閥的維護,減少冷風從該部位漏出風室,同時加強風室之間隔板的密封,以防各風室之間的串風,減小冷風機短路的可能性,以保持各風室有足夠的冷風透過料層,提高冷卻速度。出篦冷機熟料溫度由原來的300℃以上,下降到150-200℃,但溫度仍然偏高,仍然威脅著下道工序設備的使用和影響水泥磨的產量。因此,我們又采取措施,在出篦冷機熟料上加入濕排粉煤灰,濕排粉煤灰水分15-20%,通過濕排灰與高溫熟料的混合,依靠濕排灰中水分的蒸發來降低熟料的溫度,同時對濕排灰進行烘干,節約了濕排灰烘干用煤。如果采用濕礦渣效果將更為理想。

??? 4.4.5、優化窯的操作

??? 通過實踐摸索,不斷總結適合本系統的操作方法,在開始投料時,要保證系統蓄有足夠的熱量,待窯況穩定后再加料,而且穩定加料速度,證入窯生料能夠充分分解和煅燒。按照先調風煤,后調窯速的原則,嚴格控制窯速、拉風、投料量和喂煤量的匹配,嚴格執行“薄料快燒”的煅燒制度,使燃料得以充分燃燒,減少化學和機械不完全燃燒程度,提高熟料煅燒溫度。正常時系統操作控制參數見表6。

??? 4.5、改進部分工藝設備

??? 4.5.1、改進預熱器下料口結構

??? 將C4筒入分解爐的下料口提高1.5m,并安裝撒料盒,提高物料的懸浮效率和料氣熱交換率,消除煤粉不完全燃燒和沖料形成欠燒還原性物料,遏制窯內結球結圈現象。

??? 4.5.2、改進篦冷機風室隔板及小拉鏈跑道

??? 篦冷機一、二室風室隔板采用耐高溫材料噴涂,風室橫梁澆灌澆注料保護層,防止變形燒壞;小拉鏈底部鋪設鋼軌做跑道,減小運行阻力,提高運行效率。

表5 熟料化學全分析

表6 中控操作控制參數表

??? 4.5.3、改造熟料鏈斗機

??? 熟料鏈斗機原設計長度為141米,由于設備負荷大,磨損嚴重,故障頻繁,我們將此鏈斗機改為兩段,并重點加強一段鏈斗機的維護好保養,確保運轉率達到95%以上,減少了故障停車對窯的影響。

??? 4.6、強化設備管理,減少開停窯次數

??? 回轉窯頻繁的開停車,不但影響熟料產質量,而且對保護窯皮和耐火材料極為不利,會造成不必要的能耗浪費。通過加強設備管理,加強三級巡檢制度的落實,建立技術負責制和包機負責制,做到計劃停車維修,確保檢修質量,減少機電設備和工藝故障的發生率。

??? 5、效果

??? 通過以上措施,窯況明顯改善,主機運轉率明顯提高,預熱器結皮堵塞及篦冷機堆“雪人”現象也明顯減少,窯內不再結圈滾球,耐火材料安全運行得到了保障,出窯熟料外觀呈深黑色,散料少,結粒細小、密實、均齊,并且很少有黃心料和飛砂料,立升重平均為1250g/L。熟料產質量有較大提高,臺時由40t/h提高到42.5t/h,增幅6.3%,熟料強度由50MPa提高到53Mpa,增幅6.0%。

??? 6、體會

??? 實現新型干法窯系統的安全穩定運行、優質高產低耗,關鍵要處理好原燃材料、配料、操作這些因素的影響,從“人、機、料、法、環”入手,綜合考慮,全面處理,理清系統的每一個環節,不斷優化工藝參數,統一操作方法,強化系統穩定和平衡,避免窯況大幅度波動,穩定窯的熱工制度,提高窯的快轉率。同時在強化管理的基礎上善于總結、敢于改進和嘗試,消除工藝故障,保持較高的運轉率,定能取得良好的經濟效益。

??? 目前燒成系統還尚存一些問題,一是生料再循環系統的電動三通閥一直不靈活就棄之沒用,很難掌握投料和拉風的同步操作,影響系統的穩定;二是篦冷機雖然采取了一些措施,但冷卻效果不太明顯,出篦冷機熟料溫度仍然偏高,不利于提高熟料易磨性及充分發揮其強度優勢。正在積極尋找改進途徑。

??? 作者:何耀海,劉蕭霏,王來喜

??? 來源:蘭州紅古祁連山水泥股份有限公司

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